Bonsoir Armand, bonsoir Jipé,
Mes occupations sur d'autres projets m'ont tenus éloigné du forum. Je reviens y jeter un oeil et je vois que Armand se demandait où j'en étais à propos des modifications de ma cnc 3018 Max Metal.
Tout d'abord, mes constatations sur la fraiseuse en question telle qu'elle m'a été livrée:
Problème n° 1:
Les tiges de guidage diamètre 12mm ont une tolérance qui ne correspond pas à celle des paliers qui coulissent dessus. S'en suit un jeu énorme dans les guidages et donc une imprécision de plusieurs dixièmes de mm
Ceci est vrai sur les trois axes.
Problème n° 2:
Les écrous de chariots des axex x, y, z ont beaucoup de backlash ce qui induit un manque de précision dans les usinages à cause du rattrapage de jeu.
Problème n°3:
Les tiges de 12mm de l'axe x ne sont pas supportées et fléchissent sous l'effort imposé par la broche pendant l'usinage. Ceci contribue également à la mauvaise précision obtenue dans l'usinage.
Résultat bien connu de tous, lorsque l'on remue la broche à la main, elle se balade de gauche à droite et d'avant en arrière.
Problème n°4
Jeu axial de la vis d'entrainement sur les axes x et y induisent de l'imprécision d'usinage. Nous avons longuement évoqué ce problème avec Armand et Jipé. Le palier sensé maintenir la vis d'entrainement sur la jambe opposée au moteur est constitué par un roulement inséré dans le palier. Le roulement a une bague avec un trou fileté pour une vis de blocage. Là encore, la qualité de cette pièce n'est pas terrible et la bague a du jeu axial. J'en ai commandé deux autres avec le même résultat. J'en déduis que soit cette pièce n'est pas faite pour ça, soit les Chinois nous vendent de la camelote. N'ayant pas trouvé de solution satisfaisante, je me suis contenté de mettre des coupleurs rigides comme Armand en comptant sur les roulements des moteurs pour empêcher les vis d'entrainement de bouger sur leur axe.
Ce problème est dur à résoudre. En plus de ce que je viens d'évoquer, les imprécision d'usinage dans le positionnement des trous de fixation des paliers à roulements sont telles que l'axe de l'arbre moteur n'est pas centré par rapport au palier. Du reste on n'a plus besoin de les utiliser puisque c'est le moteur lui-même avec son coupleur rigide qui maintient le tout.
Les solutions adoptées pour essayer de résoudre ces problèmes m'ont en grosse partie été inspirées par les expérimentations d'Armand:
Pour l'axe X, suppression des tiges de guidage et remplacement par des rails et chariots MGN-12 à billes. Ceci nécessite de percer 4 trous supplémentaires dans les deux jambes du portique pour repositionner les 2 profilés supportant les rails.
Pour l'axe Y, j'ai conservé le système d'origine mais ii a fallu remplacer les paliers à billes cylindriques des chariots qui avaient trop de jeu sur les tiges de guidage.
Pour l'axe Z, remplacement de l'ensemble Z par un ensemble de bonne qualité avec entrainement par vis à billes 12-04 et guidage MGN-12. C'est ce qui m'a coûté le plus cher.
J'ai aussi remplacé les moteurs X et Y par un peu plus puissant et installé un moteur nema 23 sur l'ensemble Z.
Le backlash a été supprimé en remplaçant les écrou des vis d'entrainement par des dispositifs anti-backlash.
La machine est devenue très rigide. Rien ne bouge lorsque l'on remue la fraise dans tous les sens.
Résultat:
Précision obtenue pour l'usinage dans du ctp 9mm:
- avance 180mm/mn passe 0.5mm donne aucune erreur sur la cote
- avance 300mm/mn passe 1mm donne +2/10 mm sur la cote
Pour faire mieux, il faudrait complètement revoir la machine en remplaçant les vis d' entrainement par des vis à billes mais cela reviendrait pratiquement à concevoir une autre machine.
Il est possible d'améliorer un peu la machine en contreventant le portique entre les deux rails X.
Je n'ai pas fait d'essai dans l'aluminium car je n'en ai pas sous la main.
J'utilise freecad pour créer mes solides et les fichiers grbl. Pour piloter la machine, j'utilise CNCJS. Le PC tourne avec Linux.

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Donc, je suis content de la machine maintenant.